從“21天”走向“百日紅”
滄州大化聚海公司小技改創(chuàng)出大效益
本報(bào)訊(通訊員黃德智)滄州大化聚海公司硝氫車間通過技術(shù)改造,把運(yùn)行周期僅為21天的黃水泵P1454提高到連續(xù)運(yùn)行90多天未見異常,徹底根治了制約長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸,更于3月13日創(chuàng)造了9萬(wàn)噸硝化裝置第一個(gè)“百日紅”,單月節(jié)約維修費(fèi)用兩萬(wàn)多元。
自滄州大化實(shí)施“抗危機(jī)、渡難關(guān)、控費(fèi)用、減支出”活動(dòng)以來,聚海公司把工作重點(diǎn)放在“裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行、降低維修費(fèi)用”上。黃水泵P1454是硝化廢水外送的主要設(shè)備,一旦損壞,系統(tǒng)就要停車,而它運(yùn)行的最長(zhǎng)時(shí)間是21天,是長(zhǎng)周期的最大“敵人”,而且每次檢修光施工費(fèi)、材料費(fèi)就要5000多元,也是維修費(fèi)用較高的設(shè)備。為此,硝氫車間成立了專門的攻關(guān)小組,要力克頑疾。
反復(fù)試驗(yàn),最終找到原因
由主任、設(shè)備主管、技術(shù)員組成的攻關(guān)小組迅速到位,拆檢黃水泵刻不容緩。他們發(fā)現(xiàn)滑動(dòng)軸承組件松動(dòng),碳化硅件損壞造成泵不打量。
技術(shù)員趙顯昌立刻更換軸承套,再組織化工班組試運(yùn)行,結(jié)果出現(xiàn)前滑動(dòng)軸承配合間隙不固定、螺栓松動(dòng)現(xiàn)象。趙顯昌毫不氣餒,又從公司倉(cāng)庫(kù)借來各種材質(zhì)的組件進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn)。
技術(shù)員張志成也從工藝參數(shù)、物料介質(zhì)、設(shè)備材料、腐蝕抗化方面與其他介質(zhì)泵、外廠同類泵進(jìn)行對(duì)比。
這時(shí),設(shè)備主管武慶輝指出:“黃水成份由3.2%硫酸、7.1%硝酸和89.67%的水組成,是不是酸對(duì)泵體造成了腐蝕?”
經(jīng)過數(shù)次試驗(yàn),他們最終排除了軸承套問題,確定是黃水泵選型不對(duì),影響了運(yùn)行。
科學(xué)選擇,確定更換泵頭
問題找到了,攻關(guān)小組立刻組織重新選擇泵型,幾次試用其他廠家的輸送泵,效果并不明顯,試驗(yàn)進(jìn)入盲區(qū)。
“不要只考慮換泵,只要材質(zhì)耐腐蝕可以只換泵頭?!避囬g主任杜森肴一語(yǔ)點(diǎn)醒夢(mèng)中人。
武慶輝、趙顯昌馬上查資料、找關(guān)系、尋找適合黃水介質(zhì)的泵頭,經(jīng)過與多個(gè)泵閥廠家聯(lián)系,最終確定使用安徽的氟塑料合金磁力泵頭。
快速推進(jìn),技改創(chuàng)造奇跡
攻關(guān)小組迅速進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定可行性改造方案,程序報(bào)批的同時(shí),他們一刻不閑,修正運(yùn)行參數(shù)、組織施工隊(duì)伍、聯(lián)系材料備件。在獲得主管部門支持下,與廠家進(jìn)行多次談判,就費(fèi)用、試驗(yàn)期限、運(yùn)行目標(biāo)、承擔(dān)職責(zé)、后果責(zé)任進(jìn)行一一敲定。
去年冬天,寒風(fēng)刺骨,投身技改的小組成員們卻個(gè)個(gè)熱血沸騰。改造后的黃水泵于2013年12月17日投入運(yùn)行。技術(shù)員跟蹤運(yùn)行數(shù)據(jù),監(jiān)測(cè)震值、油溫、電流、轉(zhuǎn)數(shù)等,連續(xù)一周,黃水泵運(yùn)行平穩(wěn)。截止發(fā)稿時(shí),已連續(xù)運(yùn)行90余天,成功根治制約長(zhǎng)周期隱患,同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司提出的“控費(fèi)節(jié)支”目標(biāo)。