從“21天”走向“百日紅”
滄州大化聚海公司小技改創(chuàng)出大效益
本報訊(通訊員黃德智)滄州大化聚海公司硝氫車間通過技術(shù)改造,把運行周期僅為21天的黃水泵P1454提高到連續(xù)運行90多天未見異常,徹底根治了制約長周期運行的瓶頸,更于3月13日創(chuàng)造了9萬噸硝化裝置第一個“百日紅”,單月節(jié)約維修費用兩萬多元。
自滄州大化實施“抗危機(jī)、渡難關(guān)、控費用、減支出”活動以來,聚海公司把工作重點放在“裝置長周期運行、降低維修費用”上。黃水泵P1454是硝化廢水外送的主要設(shè)備,一旦損壞,系統(tǒng)就要停車,而它運行的最長時間是21天,是長周期的最大“敵人”,而且每次檢修光施工費、材料費就要5000多元,也是維修費用較高的設(shè)備。為此,硝氫車間成立了專門的攻關(guān)小組,要力克頑疾。
反復(fù)試驗,最終找到原因
由主任、設(shè)備主管、技術(shù)員組成的攻關(guān)小組迅速到位,拆檢黃水泵刻不容緩。他們發(fā)現(xiàn)滑動軸承組件松動,碳化硅件損壞造成泵不打量。
技術(shù)員趙顯昌立刻更換軸承套,再組織化工班組試運行,結(jié)果出現(xiàn)前滑動軸承配合間隙不固定、螺栓松動現(xiàn)象。趙顯昌毫不氣餒,又從公司倉庫借來各種材質(zhì)的組件進(jìn)行反復(fù)試驗。
技術(shù)員張志成也從工藝參數(shù)、物料介質(zhì)、設(shè)備材料、腐蝕抗化方面與其他介質(zhì)泵、外廠同類泵進(jìn)行對比。
這時,設(shè)備主管武慶輝指出:“黃水成份由3.2%硫酸、7.1%硝酸和89.67%的水組成,是不是酸對泵體造成了腐蝕?”
經(jīng)過數(shù)次試驗,他們最終排除了軸承套問題,確定是黃水泵選型不對,影響了運行。
科學(xué)選擇,確定更換泵頭
問題找到了,攻關(guān)小組立刻組織重新選擇泵型,幾次試用其他廠家的輸送泵,效果并不明顯,試驗進(jìn)入盲區(qū)。
“不要只考慮換泵,只要材質(zhì)耐腐蝕可以只換泵頭?!避囬g主任杜森肴一語點醒夢中人。
武慶輝、趙顯昌馬上查資料、找關(guān)系、尋找適合黃水介質(zhì)的泵頭,經(jīng)過與多個泵閥廠家聯(lián)系,最終確定使用安徽的氟塑料合金磁力泵頭。
快速推進(jìn),技改創(chuàng)造奇跡
攻關(guān)小組迅速進(jìn)行風(fēng)險評估,制定可行性改造方案,程序報批的同時,他們一刻不閑,修正運行參數(shù)、組織施工隊伍、聯(lián)系材料備件。在獲得主管部門支持下,與廠家進(jìn)行多次談判,就費用、試驗期限、運行目標(biāo)、承擔(dān)職責(zé)、后果責(zé)任進(jìn)行一一敲定。
去年冬天,寒風(fēng)刺骨,投身技改的小組成員們卻個個熱血沸騰。改造后的黃水泵于2013年12月17日投入運行。技術(shù)員跟蹤運行數(shù)據(jù),監(jiān)測震值、油溫、電流、轉(zhuǎn)數(shù)等,連續(xù)一周,黃水泵運行平穩(wěn)。截止發(fā)稿時,已連續(xù)運行90余天,成功根治制約長周期隱患,同時實現(xiàn)公司提出的“控費節(jié)支”目標(biāo)。